臭氧高级氧化深度处理印染废水的应用
1.工程概况
某纺织印染企业采用水解酸化-好氧-混凝沉淀组合工艺处理印染废水,难降解有机物和色度得到部分去除,出水主要指标尚未达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)表3直接排放限值。采用一体式臭氧催化氧化-曝气生物滤池组合工艺作为深度处理工艺,废水处理量为6×104m3/d,设计进水水质和排放标准见表1。
表1设计进水水质和排放标准
2.工艺流程
印染废水经水解酸化-好氧-混凝沉淀处理后,出水进入一体式臭氧催化氧化-曝气生物滤池反应器,经一体式组合工艺处理后出水水质达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287一2012)后直接排放或作为一般回用水回用。一体式臭氧催化氧化-曝气生物滤池见图1。一体式臭氧催化氧化-曝气生物滤池主要分为臭氧催化氧化区(填料为含锰催化填料)和曝气生物滤池反应区(普通填料)两部分,还包括底部的布水布气区和顶部的溢流出水区。一体式反应器配备有臭氧发生器、进水进气系统和反冲系统。
3.工艺调试
反应器经设计和安装完成后,按以下步骤调试:①通入自来水的同时开启风机,检查装置的防渗性能;②分别填充催化填料和普通填料;③以设计进水量进水,臭氧投加量逐渐提升,同时以气水比为3:1的气量曝气调试反应器;④通过调整臭氧投加量和曝气量改善反应器出水水质。
不同臭氧投加量条件下的出水COD、SS和色度变化见图2。
由图2可以看出,COD和色度随臭氧投加量的增加逐渐降低,SS的去除效果与臭氧投加量的关系不大。臭氧投加量为25mg/L时,一体式臭氧催化氧化-曝气生物滤池出水水质满足《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)表3直接排放限值要求。
4.运行效果和效益分析
该工程自2016年6月调试完成并通过环保验收后,已稳定运行两年多。验收和运行数据分析见表2和图3。
由图3可知,运行两年多来,系统出水水质稳定,2018年第2季度由于填料更换水质稍有波动。该工程运行成本主要包括电费、液氧费和人工费,电费约为0.33元/m3,液氧费约0.15元/m3,人工费约0.02元/m3。该工艺比分离式臭氧曝气生物滤池节省占地面积40%左右,无需设置臭氧破坏装置;可节省臭氧投加量5mg/L,节约运行成本约0.06元/m3。
5.结论
①实际工程运行结果表明,采用一体式臭氧催化氧化-曝气生物滤池深度处理印染废水,可保证出水水质达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)表3直接排放限值,运行费用约为0.50元/m3。
②与分离式臭氧氧化-曝气生物滤池工艺相比,一体式臭氧-曝气生物滤池工艺具有占地面积小、投资和运行成本低等优点。
作者简介:郑垒,男,山东泰安人,博士,助理研究员,主要研究方向为废水深度处理与回用。
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